今年以來,天津石化2號聚丙烯裝置以市場為導向,對標先進,深挖內潛,將班組成本核算融入生產經營中,切實提升成本管理水平,實現降本增效。
以平穩運行為基礎 內練內功降成本
7月3日,聚丙烯裝置控制室內,內操竇銀杰正對著DCS專注地進行調節。
聚丙烯車間從裝置平穩運行出發,對開車后出現的問題進行全面梳理,制定改進措施,落實責任人,全力以赴提高裝置生產穩定性。對產品質量進行嚴格把控,以優質產品擴大市場占有率。
在保證質量的前提下,嚴格監控助劑加入量,避免超量造成助劑成本增加;通過定期切換再生丙烯干燥床方式,降低丙烯中水含量,提高催化劑活性,降低催化劑用量,從而達到降低三劑成本目的;優化工藝參數,在保證換熱要求的前提下盡量降低循環水用量,同時計劃對閃蒸線凝液線進行改造,增加管道泵,提高凝液回收量,降低蒸汽用量;優化丙烯精制系統操作參數和再生方案,降低丙烯再生損失量。
車間還對照“裝置成本表”和“聚丙烯價格表”等財務報表,重點就2號聚丙烯裝置的直接材料成本、直接輔助材料成本、直接動力成本和副產品扣除成本進行逐項分解。通過對標總結出包括返回氣、折舊費、循環水在內的9項影響因素,車間針對其中6項可控指標查找原因,制定整改措施。
以產品結構優化為動力 外看市場挖潛能
“我們要逐一核算每個牌號的生產成本、邊際效益,按盈利或減虧貢獻值排序,優化月度排產方案,擴大新產品產量。”聚丙烯車間主任王琳琳在周工作例會上布置優化舉措。
該車間緊盯市場風向標,以產品結構優化為動力,進行動態調整。他們優化產品排產,降低過渡料產量。通過優化排產,各牌號采用跨月連產和增大月產量的方式,使小牌號一個月的產量能夠滿足多月銷售產量,量產的新產品至少實現兩個月連產,從而達到降低牌號切換頻次、減少過渡料產量的目標。
同時,與新品開發人員、下游客戶密切聯系,第一時間掌握下游市場需求變化。他們加強測算,提升薄壁注塑料系列PPH-M70、PPH-MP70以及纖維料PPH-Y26等效益較高產品的產量。
5月份,2號裝置排產新產品專用料比例達100%。6月份,車間連續生產6個新產品,其中無規注塑料新品PPR-M80實現第一次試生產。上半年,2號聚丙烯裝置完成產量8.67萬噸,其中新產品專用料7.25萬噸,新專比例83.6%,生產牌號10個,其中新專牌號9個。
以精細管理為抓手 增強意識聚合力
小處著眼,細化管理是聚丙烯車間在節能降本方面的重要抓手。他們制定《裝置節能落實責任分工表》,將生產生活中一切能源消耗全部納入考核中,把各類能動消耗分區域責任到人,下決心啃下節能降本“硬骨頭”。
車間組織管理人員和骨干召開節能專題會,查找癥結、對癥開方,制定節能目標,將公用工程消耗分4大類6小項,制定節能措施17個。以辦公樓、1號裝置、2號裝置為單元劃分區域,成立專業組、班組、維保單位參加的節能攻堅組,明確牽頭責任人,定期召開例會完善優化措施,組織管理人員到現場檢查節能措施落實情況,通過實施監督和考核,激發了全員節能熱情。在用電消耗中,他們規定裝置區照明開閉燈時間,辦公樓、控制室內非必要照明及時關閉。
在節約蒸汽和氮氣中,通過檢查現場閥門盤根、法蘭、導淋等部位消除漏點,同時根據外部氣溫變化及時降低用戶用量,減少消耗。此外,車間制定詳細的節水措施,并要求操作人員每天巡檢過程中,對現場生活水、生產水管線進行檢查,發現漏點及時消除。他們還重點抓好關鍵點位節水措施落實,特別是造粒切粒水罐D806至少4小時清理一次,減少溢流量和補水量。(楊曉丹 蔡蕾蕾)
來源:中國石化新聞網