2月24日,舟山中遠海運重工迎來中遠海運集裝箱有限公司旗下“中遠桑托斯”輪。該輪是一艘4250TEU集裝箱船,總長261.1米,型寬32.25米,此次進廠修理,重點項目圍繞主機飛輪和減震器改裝。
“中遠桑托斯”輪不僅是舟山中遠海運重工承接的4250TEU系列集裝箱船改裝項目的首艘船舶,也是公司首次承修此類改裝項目。重重困難之下,所有修理工程都在緊鑼密鼓的運作中。
該輪的主機飛輪重14.2噸,主機減震器重32.5噸,分量重、體積大,而機艙行車的負荷量僅為10噸。修船非同造船,施工空間有限、障礙物繁多,種種因素,造成飛輪與減震器的倒運、出艙作業十分困難。原定計劃是在機艙前壁開工藝孔,將減震器等設備拆卸后,整體移位、吊運出艙,看似簡略,但實際操作中,工程量巨大,并且繁瑣。
為節約人力物力,優化施工程序,修船項目組召開專題研討會,與船東充分溝通后,確定改進施工方案。主機飛輪和減震器拆卸后,就地分解,采用氧熔棒將其切割為4部分,再利用機艙行車和門機將切割后的設備吊運出艙。
優化后的施工方案,極大地節省了倒運時間和人力,同時也縮減了工程修期,深得船東認可。
使用氧熔棒切割減震器時,會產生大量的煙塵、氧化渣、鐵水等污染物,主機和滑油循環艙勢必會受到污染,做好主機和滑油循環艙的防護工作是關鍵。
修船項目組在主機周圍覆蓋了兩層三防布、兩層白鐵皮,在滑油泵底座安裝了一層悶板、一層43mm厚的鋼板,層層防護,有效地避免了設備污染,確保了施工質量。
因項目節點需求,該輪的中間軸將在水上進行拆除作業,為防止中間軸拆除后,浪花拍擊槳葉,對艉密封處造成損傷,修船項目組派技術人員現場勘驗、測量,設計專用工裝,安裝在艉軸處,確保其穩定性。
主機飛輪和減震器質量重,艙底板無法承受其重量。為此,技術人員設計了專用工裝,配合手拉葫蘆,在飛輪和減震器拆卸后,將其懸空固定,再進行切割。
藝高人膽大,通過修船項目組精心策劃、優化方案和合理安排,“中遠桑托斯”輪于3月21日順利離廠。主機飛輪和減震器這兩個“大塊頭”改裝項目的順利完工,獲得了船東的高度認可,也為今后同系列船的改裝積累了寶貴經驗。