八月初,傍晚六時,物流公司的貨車準時到達嵊州市甘霖工業園區內的來福諧波廠區,上百箱連夜生產的機器人減速器被裝載上車。不久后,它們將被裝載至工業機器人的關節中,奔赴制造一線,替代人工,執行切割、焊接、搬運、噴涂、包裝等工作。
作為工業機器人三大核心零部件之一,減速器長期為日本企業壟斷。直到近兩年,一批國產工業機器人減速器廠商涌現。不懈攻關技術,實現核心零部件自主化生產;積極開拓市場,逐步提高國產減速器市場份額。其中兩家浙企——雙環傳動機械股份有限公司(以下簡稱雙環傳動)和浙江來福諧波傳動股份有限公司(以下簡稱來福諧波)也成為其中的佼佼者。
精度決定產品性能
炎炎夏日,臺州玉環市雙環傳動機械股份有限公司廠房內,工人們正調試著幾臺工業機器人,它們就像一只只機械做的手臂,靈活變換著動作方向。“這是齒輪生產線上作業的機器人,抓起一個零件,定在一個設定好的地方,運動穩定性和呈現精度,都要看關節上的減速器性能。” 雙環傳動研究院院長張靖解釋說,“這些機器人里裝的RV減速器全都是雙環自主生產的。”
裝在工業機器人中的減速器主要有兩種:RV減速器和諧波減速器。“大關節,就好像人體的髖關節、肘關節,用RV減速器;小關節,就比如手腕,手指處,用諧波減速器。”而雙環傳動生產的是RV減速器。
張靖帶記者走過一片齒輪生產區,RV減速器生產車間在廠房另一側。步入其中,只覺一陣清涼,竟比夏日空調房還舒服。“一毫米的千分之一,是一微米,機器人減速器的加工精度就是微米級別的。”原來,為保證加工精度,車間內的濕度常年控制在50%-70%,室溫則控制在20℃至22℃以內。
機器人減速器對精度的嚴苛要求,不僅在生產加工環節,更在成品性能測試中。在性能檢測區,記者看到,幾臺工業機器人正不停重復著相同動作。“機器人通過各個關節的轉動,來引導每段手臂移動。對標國際產品,這個轉動角度的瞬時誤差不允許超過30秒。”
角度單位“1秒”就是“1度”的三千六百分之一。如此微小的誤差范圍,在工業機器人日以繼夜的每一次動作中,都必須保證。“機器人減速器的性能是動態的,需要在成百上千小時內始終保持一定轉動精度。”張靖坦言,最初國產減速器和日本產品間的差距便在此。
2013年6月,雙環傳動啟動RV減速器項目;2015年7月,雙環傳動承擔起國家高技術研究發展計劃(863計劃)“工業機器人核心基礎部件應用示范”主題項目的“機器人RV減速器研制及應用示范”子課題。“863項目驗收,我們已做好一切準備。”張靖胸有成竹,“現在,如果拿雙環RV減速器和日本的作比較,我很自信地說,在基本性能上沒有任何差距。”
研發全靠自己摸索
相比雙環傳動的RV減速器的又重又硬,在運用中與之互補的來福諧波的諧波減速器則小巧而輕薄。
講起研發經歷,來福諧波副總經理彭勝良發出了和張靖相似的感慨:“沒有成熟可靠的標準可參考,也沒有任何借鑒,什么都靠自己琢磨。”
“事實上,諧波傳動的原理和運用,國際上至今還在不斷探索,每個國家都有自己的方法,由此產生不同的設計。”他解釋說,即使同一國家的不同生產廠商,設計理念也不盡相同。
“項目初期的摸索最為艱難。”從無到有,一步步打造初代產品的過程,彭勝良記憶猶新。2013年“來福”成立,與南京信息工程大學的教授團隊合作,一同開展諧波減速器的參數設計。“每天都住在公司里,做夢都在思考問題。”彭勝良回憶,為實現30秒內的動作精度,整整一年半,來福研發部沒日沒夜進行著‘試驗理論,與大學團隊溝通改良,再試驗,再改良’的工作循環。作為負責人的他常常半夜接到值班試驗員的電話,報告夜間跟蹤試驗出現的突發問題,“必須隨叫隨到,快速定位和排查。”
2014年,初代產品推出;2043年,來福諧波減速器動作精度達到與日本產品相同水準。
“沒有標準,就自尋標準。”彭勝良說,為了對標先進水平,“來福”曾買入主流產品進行測試。“我們發現,日本人的諧波減速器高精度工作壽命很長,其中部分就仰仗于所用材料。但是他們用的我們買不到。”意識到了差距,“來福”隨即組成一支由企業研發部、外聘專家、材料學教授、鋼廠團隊組成的攻關團隊,改進材料配方,不斷試驗。如今,來福專屬牌號的基礎材料已研制成功。
“高精度壽命攻關現已突破,年底我們將正式推出新一代諧波減速器,目前在最后試驗收尾階段。”彭勝良說,新產品各方面都與當下市場的主流產品相一致,“可以和他們同臺競爭。”
市場迎來快速爆發
一路破關斬將,深耕機器人減速器研發制造。個中滋味,身為企業核心技術人員與管理者,張靖和彭勝良不約而同提到,奮起直追最大的收獲在于逐步提升了國產品牌行業話語權。
“幾年前,沒有選擇,不論諧波還是RV都只能問日本買。一臺小小的減速器,要價1.2萬元,訂單交付時間也拖得很長。”國產機器人制造商的痛點,張靖感同身受。“試想每個機器人里五六臺減速器,單是一種零部件價格就七八萬元了。” 國產工業機器人制造成本與售價居高不下,中國機器人產業發展受到極大制約。
“現在不同了,國產減速器成功研發,進入市場參與競爭,日產減速器已經降到五六千元一臺,是原先價格的一半都不到。”
制造一線“機器換人”的逐步普及使中國工業機器人市場迎來爆發。“訂單源源不斷,出乎我們的意料。”彭勝良說,國產機器人減速器的成功上市,猶如打通了一支阻塞多時的產業發展脈絡,“2017年上半年開始,整個行業一直處于供不應求的狀態,月月滿產,現在下訂單,交貨都要排到兩個多月以后。”
市場反應的熱烈讓來福諧波和雙環傳動感受到實現量產、擴增產能的迫切性。去年,來福諧波實現2200萬元產值,并進行了新一輪融資,“產能提升正不斷進行,目前來福諧波的四條生產線已達到年產6萬至7萬臺的規模。”彭勝良透露,再過一個月將擴充至12萬臺一年,“后年年初要實現10條生產線,年產20萬臺。”
“經過去年8000臺的市場試探,今年將達成年產6萬臺的目標。”張靖稱,目前國內RV減速器制造商的單月出貨量,雙環傳動最大。相比已有30多年發展歷程的日本企業,中國企業的追趕之路還長。“人家已是參天大樹,我們還是小苗。但至少我們已經破土而出。”